共进在持续关注绿色供应链建设同时,还特别重视对绿色供应链风险的识别与管控,除了对供应商环境管理体系、有害物质管控体系、不使用冲突矿产、CSR等体系对供应商持续进行监视和评价,同时识别高低风险供应商并对其进行持续跟踪。2019年、2020年和2021年供应商审核情况汇总如下:
四、节能减排
共进在供应链节能减排方面,实施两手抓原则:
1、内部实施就近采购原则:
共进在寻找供应商新资源,在其他优势相当的情况下,以原厂、本地化选择供应商为原则。在整合供应商的过程中,当其他优势相当的情况下,以本地供应商订单分配优先为原则,持续推动减少碳排放。
2、外部实施自我建设原则:
共进不断在推进供应商进行环境相关体系的导入,如ISO14001(环境管理体系)、ISO15001(能源管理体系)、ISO14064(温室气体排放标准),通过环境体系的导入持续让供应商进行自身的创新和实践,减少自身产品的碳足迹,真正落实碳排放的管理。截止目前共进有多家供应商已完成ISO15001(能源管理体系)、ISO14064(温室气体排放标准)的认证,有效地推动了供应商在内部持续进行节能减排工作的改善。
在过去的2021年,共进有对89家供应商开展节能减排工作,内容涉及节能减排设施的完善、废气的回收处理、废水的净化、固体废弃物的处置等工作,在保护环境方面,持续在各个环节进行监测与改善措施,不断推动供应商的绿色建设。
例1、供方A1572:
①、引进一条大隧道炉:一条的产能相当于三条小炉的产能,约节省55%的电能消耗。
②、引进全连线:节省了60%的员工数,损耗降低76%,电能节省约30%。
③、引进喷金新机器:耗材降低52%,电能损耗降低10%,产能提升28%。
例2、供方A1729:
①、含汞日光灯更换为LED照明灯:生产车间由原来36W含汞普通日光灯换成16W LED节能灯,按年工作时间7200小时,减少用电量11.72万度,节约电费14.7万元。
②、电热水器更换:将原综合楼顶安装的是一台大型24KW老式电热水器,改装新式高效低能可以进自动控制开启的小型家用电热水器,按需开启,减少用电量 6.27万kwh/年,节约电费 5 万元。
③、烧结、印刷车间废气风机更换:原烧结、印刷有两种抽风机,风机台数多,耗电量大,现印刷废气统一使用环保风机,烧结废气使用2个单独小风机,改造后节约2台电机电量,减少用电量6万kwh/年,节约电费4.9万元。
例3、供方A1548:
①、空调冷却塔散热风扇自动控制:冷却塔散热风扇每年可节约用电量10.66万度,节约成本6.82万元;
②、空压机余热回收(给车间使用):利用空压机余热产生的热水供应车间空调使用,减少热泵热水机组能耗,每年节约393800kWh。
③、购买电动叉车替代柴油叉车:废气排放量降低30%。
五、IPE审查制度
共进对新导入的供应商实施严格把关,严格限制在环保问题上有污点的供应商导入,在导入初始阶段,实施IPE查询,确认供应商是否有环境违规事件,从源头落实绿色采购,降低供应商违规风险。在供应商导入后每年定期确认供应商IPE情况,记录在《供应商IPE查询一览表》,并定期监视供应商IPE信息。